從本質上提高CNC工序員工的自檢有效性報道
CNC組目前員工自檢有效性十分淡薄,執行力十分低下,存在撞主軸或加工質量異常的隱患。
1、11月27日晚上,在CNC臥式機床2013的5#加工M1200348原身A板時,由于員工自檢不到位,導致工件型腔被刀具刮傷,質量損失上千元,工件加工進度受到影響,并且存在撞主軸的隱患。
2、11月29日下午15:57分,由于操作員未嚴格進行工件上機前自檢,而本身工件來料超長14.3mm,造成加工過程中砸刀事件發生,刀具發生碎裂,設備主軸存在損壞隱患,同時在另一臺機加工同樣的工件,來料也超長14.3MM,但另一個操作員也未進行自檢,所幸及時排除隱患,未造成砸刀事件發生。
3、經常性的對員工進行教育引導和培訓,但員工未能按操作標準進行自覺規范作業;
為避免類似異常發生,故從管理上進行改善。
1、從管理制度上進行約束員工的自檢主動性:當班科長、主管、組長等管理人員在抽檢CNC工序的自檢真實性時,每發現一單沒有嚴格按照操作標準流程進行自檢的,或者存在弄虛作假行為者,每一單扣除當月個人所得工時20H;當月累積二次不嚴格進行真實自檢者,每單扣除當月個人所得工時40H,當月抽檢累積3次不嚴格進行自檢者,退人事部門處理。
2、員工通過嚴格執行自檢并發現存在砸刀、撞主軸或工件存在加工異常隱患的,每發現并及時上報一單,使異常隱患得到及時消除者,獎勵將按體系科的管理規定進行獎勵。
3、為了真正促使員工養成良好的真實有效的自檢工作行為,當班科長、主管、組長抽檢單數不能少于10單。
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